板材公司今年第一阶段设备联检提前告竣
22日22时46分,板材炼铁厂七号高炉炉缸浇筑工程结束,高炉送风。这标志着围绕该高炉炉缸浇筑工程的联检战役提前4天12小时59分钟告竣。同时,也标志着板材公司今年第一阶段设备联检收官。
七号高炉于4月12日正式休风,开始检修。此次检修以七号高炉炉缸浇铸工程为核心,共270余个项目。参战单位有修建(维检)公司、机电安装公司、矿建公司等23家单位。
检修开始前,板材炼铁厂成立七号高炉炉缸浇筑工程指挥部,针对检修过程中预见的难点、重点问题反复研讨,明确施工方案,最终确定施工网络图。同时,对安全管控难度比较大的项目,全面制订安全管控措施。施工过程中,该厂实行例会制度,每天10时30分和16时,分别会同本钢集团各部室及参战单位负责人召开专项例会,针对当天出现的问题进行快速解决。
为保证这次炉缸浇铸质量,该厂成立了质量管控小组,专业技术人员24小时跟班作业,完善质量管控记录,实行施工单位、作业区、部门三级管理人员签字、确认制度。按本钢集团要求对隐闭部位进行全履盖检查,共检查出原料系统主皮带滚筒紧定套松动、X701皮带减速机间隙大、减速机一段轴设计无油槽等设备隐患十余项。
放残铁工作在这次炉缸浇筑工程中组织得科学合理,为工期提前起到了决定性作用。检修前,工程指挥部对放残铁方案几经优化研讨,针对高炉实际状态及日常运行温度进行科学决策,最终确保了放残铁工作的顺利进行。
炉内清料工作也是缩短工期的关键。该厂组织施工单位山东立峘公司相关人员,采取炉顶吊运的方式清料近2500吨。为了确保在清料期间天车和卷扬运行平稳,该厂组织专业点检人员24小时跟班作业,对起重设备进行特护。从炉口到炉内有30米的距离,高空作业安全管理难度大,对此,该厂制作了吊装设施,每两小时对钢丝绳、卡扣、吊点、吊车等进行一次检查,确保了清料过程的安全。目前,该厂在高炉复风后正积极做好后序出铁、原料平衡、优化操作工艺等准备工作,为检修后的高产创造条件。
七号高炉于4月12日正式休风,开始检修。此次检修以七号高炉炉缸浇铸工程为核心,共270余个项目。参战单位有修建(维检)公司、机电安装公司、矿建公司等23家单位。
检修开始前,板材炼铁厂成立七号高炉炉缸浇筑工程指挥部,针对检修过程中预见的难点、重点问题反复研讨,明确施工方案,最终确定施工网络图。同时,对安全管控难度比较大的项目,全面制订安全管控措施。施工过程中,该厂实行例会制度,每天10时30分和16时,分别会同本钢集团各部室及参战单位负责人召开专项例会,针对当天出现的问题进行快速解决。
为保证这次炉缸浇铸质量,该厂成立了质量管控小组,专业技术人员24小时跟班作业,完善质量管控记录,实行施工单位、作业区、部门三级管理人员签字、确认制度。按本钢集团要求对隐闭部位进行全履盖检查,共检查出原料系统主皮带滚筒紧定套松动、X701皮带减速机间隙大、减速机一段轴设计无油槽等设备隐患十余项。
放残铁工作在这次炉缸浇筑工程中组织得科学合理,为工期提前起到了决定性作用。检修前,工程指挥部对放残铁方案几经优化研讨,针对高炉实际状态及日常运行温度进行科学决策,最终确保了放残铁工作的顺利进行。
炉内清料工作也是缩短工期的关键。该厂组织施工单位山东立峘公司相关人员,采取炉顶吊运的方式清料近2500吨。为了确保在清料期间天车和卷扬运行平稳,该厂组织专业点检人员24小时跟班作业,对起重设备进行特护。从炉口到炉内有30米的距离,高空作业安全管理难度大,对此,该厂制作了吊装设施,每两小时对钢丝绳、卡扣、吊点、吊车等进行一次检查,确保了清料过程的安全。目前,该厂在高炉复风后正积极做好后序出铁、原料平衡、优化操作工艺等准备工作,为检修后的高产创造条件。
2019-05-24
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